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屠龙技应用之--安川机器人
来源: | 作者:PLCLibrary-王工 | 发布时间: 2021-12-12 | 3695 次浏览 | 分享到:

上篇文章“全球首发屠龙技-PLC之间无网关通讯”讲到,PLC用对方PLC的协议直接读写对方的PLC数据,不用对方PLC配合编程。本以为这个屠龙技再也用不到了,没想到再次发现了它的用武之地。

调试安川机器人跟三菱PLC之间通讯,最常用的方法:三菱加CClink卡(一般项目都会有),安川机械手加装CClink卡,完成通讯。写起来简单,但是安川机器人加装CClink卡非常麻烦,加卡-修改系统设置-修改用户梯形图(此处开始晕圈)-程序调用,如果非常简单的数据交换通讯就算结束,可以使用了,实际用时你会发现,PLC无法控制机器人状态,机器人也无法发送系统数据。如果要发送系统数据或者控制系统状态,需要完全的看懂用户梯形图,修改用户梯形图,这其中的对应关系感觉只能靠顿悟了!如果不是安川高手,得难倒多少人!反正我是被挡住了。

安川有自己的编程软件可以直接连接机器人,可以控制机器人,那么就一定有协议可以通讯,找了很久终于在美国官网找到了相关的资料,虽然封面注明的是内部资料不公开,但是既然放出来也差不多算是公开了吧。

结合开发屠龙技PLC无网关通讯的经验,很快就敲出了PLC用以太网口直接通讯安川机器人的代码。测试,连接机器人CN4,果然不动作!!!

查了好久,安川默认不开通本体CN4的以太网功能,进去安川模式,使能以太网功能,再次测试,机器人乖乖听话了,走命名位置,反馈状态,执行程序,反馈步数,全部清清楚楚!

看来也不全是屠龙技,还是有点用嘛!